1 水泥磨系統(tǒng)工藝流程及主要設備
表1 輥壓機及V型選粉機技術參數(shù)
主要設備 |
技術參數(shù) |
輥壓機 |
規(guī)格:PFG160-140,綜合水分:≤1%~1.5%,入料粒度:最大80mm(50mm≤d≤80mm,不應超過5%),出料粒度:≤2mm占60%以上。 |
0-Sepa選粉機 |
規(guī)格:PFN1500,水泥產(chǎn)量:54~90t/h,成品細度:比表面積320~360m2/kg,設備阻力:1.4~1.8kPa。 |
“V選” |
規(guī)格:PFVX3000;處理風量:220000m3/h。 |
旋風筒 |
規(guī)格:2-Φ3300mm;處理風量:150000~180000m3/h;設備阻力:1000~1300Pa。 |
工藝流程:除鐵后的物料送入l號斗式提升機,由斗提送至輥壓機穩(wěn)料小倉,并與“V選”選粉后的粗粉混合后喂入稱重倉,稱重倉的物料以料柱的形式喂入輥壓機,輥壓機將喂入其中的物料擠壓成含有許多細粉和碎料的料餅。出輥壓機料餅由2號循環(huán)斗提輸送V型選粉機。經(jīng)“V選”打散分級后,通過V型選粉機的循環(huán)風將細料帶入旋風除塵器,其粗粉返回到穩(wěn)料倉,細粉隨選粉空氣進入旋風除塵器被收集下來,經(jīng)空氣輸送斜槽送至0-Sepa選粉機,經(jīng)O-Sepa選粉機選粉后,成品由收塵器分離后直接入庫,粗粉經(jīng)Φ4.2×13m球磨機粉磨至水泥成品后卸出,與收塵分離的細粉混合后入庫。
2 生產(chǎn)初期存在的問題
本系統(tǒng)是由兩個獨立的系統(tǒng)組成:輥壓機預粉磨系統(tǒng)和管磨機粉磨系統(tǒng),只有實現(xiàn)兩個系統(tǒng)的合理匹配才能實現(xiàn)整個系統(tǒng)的高效運行。在生產(chǎn)初期,由于經(jīng)驗不足,對該系統(tǒng)的運行原理了解不夠深,出現(xiàn)了許多問題。曾出現(xiàn)輥壓機帶料不穩(wěn),不能有效地形成連續(xù)穩(wěn)定的料柱,輥壓機振動大,出現(xiàn)緩沖倉塌倉,經(jīng)常損害輥壓機壓力變送器和氮氣囊等。由于喂料的波動,導致進入水泥磨的物料量波動,不能給水泥磨一個穩(wěn)定均勻的喂料。導致水泥細度波動很大。水泥臺時保持在140t/h左右。后對輥壓機緩沖倉下料管進行改造后,效果較好,能保證形成連續(xù)穩(wěn)定的料柱,只要保證水泥磨研磨能力,基本都可以控制調(diào)整循環(huán)風機的閥門就能控制整個系統(tǒng)穩(wěn)定。但臺時也只有145~150t/h,達不到設計臺時,為能提產(chǎn)降耗,分別對輥壓機、“V選’,進行了一系列優(yōu)化改造。
3 影響輥壓機產(chǎn)量及產(chǎn)品細度的因素
3.1 輥壓機壓力、通過量及倉壓
對一臺輥壓機而言,只要輥壓機規(guī)格參數(shù)已確定,在中控操作過程中能調(diào)整的只有壓力和通過量,所以找出一個合理的壓力和通過量,是提高輥壓效果的關鍵。為保證輥壓機電流不超出額定電流,必須對壓力和通過量進行控制。如果假設輥壓機主電機電流保持不變,則液壓系統(tǒng)的壓力與料餅厚度呈反比例關系。即增大通過量,增大料餅厚度,就必須降低液壓系統(tǒng)的操作壓力。反之亦然。穩(wěn)定輥壓機小倉料位,確保在輥壓機兩輥問形成穩(wěn)定連續(xù)的料床,充分發(fā)揮物料間應力的傳遞作用以保證物料的高效粉碎。對不同壓力和通過量時的對比如表2所示。
表2 對不同壓力和通過量時的對比
壓力 /MPa |
插板開度 /% |
臺時/(t/h) |
輥壓機電流 /A |
料餅厚度 /mm |
比表面積/(m2/kg) |
出料粒度 /mm |
8~9 |
80 |
145 |
56~64 |
16~25 |
165 |
≤2mm占60%以上 |
9~10 |
85~90 |
156 |
68~80 |
18~32 |
178 |
≤2mm占70%以上 |
3.2 V型選粉機分級效率
該系統(tǒng)采用的是靜態(tài)“v選”進行打散和分級,靜態(tài)分級機的分級效率取決其自身內(nèi)部的工作狀態(tài),內(nèi)部沒有活動部件,物料進入選粉機后靠重力向下運動,被機內(nèi)的階梯式導流板沖散,氣流通過導流板間隙將細粉選出。所以影響分選效果的因素有入選粉機物料的密實度、料幕的形成、“V選”布風面積和風壓等。
在運行時,發(fā)現(xiàn)入“V選”下料口,偏向一邊下料較多,下料過于集中,以類似料柱的形式落下,不僅難以將其中的細粉分出,并且由于下料多端阻止循環(huán)風通過,而沒料端通過大量的風,造成分級風的短路,沒有同處于連續(xù)打散過程的物料作充分有效的接觸,無法形成有效的分選風力場,此時的分級效率低下,大量的細粉無法從物料中被有效分選,一部分在循環(huán)風中循環(huán),一部分返回輥壓機,輥壓機工作效率降低。出現(xiàn)輥壓機輥距變小,循環(huán)量增大,時常有塌倉現(xiàn)象,后對入“V選”下料口改造,分別在入“V選”下料自制作了三個分料板,呈‘品”字形分布。運行一段時間后效果明顯。
3.3 旋風筒分離效果
本系統(tǒng)采用的是蝸殼式270°大蝸殼進風口,以降低阻力。影響旋風筒流體阻力及分離效率主要有兩大因素:一是旋風筒的幾何結構;二是流體本身的物理性能。
該旋風筒本身結構已經(jīng)定型,由于物料、輥壓機輥壓效果的影響,進入旋風筒的顆粒級配波動很大,旋風筒入口風速、料氣比及旋風筒的漏風等影響,很大程度上影響旋風筒選粉效率。在生產(chǎn)過程中旋風筒的外漏風很容易被發(fā)現(xiàn),但是下料管處的內(nèi)漏風很難發(fā)現(xiàn),根據(jù)相關研究顯示,漏風位置越接近旋風筒卸料口,漏風對分離效率影響越嚴重。減少旋風筒卸料口的漏風對旋風筒的分離效率具有重要意義。
3.4 O—Sepa選粉機選粉效率及選型
該系統(tǒng)采用的是N-1500型O-Sepa高效選粉機,在生產(chǎn)過程中,選粉機沒有達到預期的分選效果。在臺時達到160t/h時,進入選粉機的料氣比大于最佳值2.5kg/m3,其選粉效率僅在35%~40%左右,嚴重制約了磨機能力的發(fā)揮,影響磨機粉磨效率。造成這種情況的原因主要有兩方面:一是選粉濃度過大,選粉機超負荷運行,即選型;二是該選粉機內(nèi)部結構設計不合理。撒料裝置不能有效形成料幕,不能形成有效的分選風場。理論計算要求選粉風量在2000~2800m3/min之間,考慮富裕選粉量應該選擇N-3000為最好。選粉風量的計算公式:
N=Q(1+CA)×1000/60Cs
式中:N——處理風量,m3/min;
Q——磨機產(chǎn)量,t/h;
G——磨機循環(huán)負荷率,其最佳值為1.5~2.0;
Cs——料氣比,其最佳值為2.5kg/m3;
經(jīng)計算得出:N=2000~2800m3/min。
4 采取的措施
(1)輥壓機壓力、通過量合理的選擇是低耗高產(chǎn)的關鍵。壓力太高導致細粉太多,輥壓效率較低,且出現(xiàn)塌倉,循環(huán)負荷增加,形成的料餅太實,“V選”打散效果差。壓力太低,成品量降低,氮氣囊起不到應有的作用。通過量的調(diào)整,根據(jù)實際情況調(diào)整輥壓機斜插板的高度能實現(xiàn)。通過不斷摸索,確定物料進入輥壓機后在9~10MPa壓力作用下,形成密實料餅,輥壓機運行電流70~80A,運行輥距在15~25mm,緩沖倉倉位控制在60%~70%之間,循環(huán)負荷控制在250%~300%之間。
(2)“V選”入料口制作了“品”字形分料板,使得入料能充分打散開,形成穩(wěn)定連續(xù)的料幕,分選效果大大提升,這個可以從循環(huán)風機閥門和電流體現(xiàn)出來。應定時清理“V選”內(nèi)部多孔板積灰。
(3)定時清理旋風筒入口積灰,恢復了雙板鎖風閥密封性,防止卸料閥下氣流倒流而導致旋風筒選粉效率降低。補焊了部分磨透的旋風筒頂部。
5 總結
(1)Φ1600×1400mm輥壓機與Φ4.2×13m球磨機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),只有實現(xiàn)兩個系統(tǒng)的合理匹配才能發(fā)揮較大的效率。既要保證輥壓和分離效果又要保證水泥磨研磨效果,才能達到水泥磨系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)低耗。經(jīng)過改造調(diào)整后水泥臺時達160t/h以上。
(2)風的走向和漏風對系統(tǒng)分離影響很大,所以在生產(chǎn)過程中要加強重視各漏風點的管理,合理調(diào)整風量。